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圆锥破碎机过铁造成故障怎么办?

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导读:  原矿的开采、铲装、运输和加工过程中总会混入大小不一、形式各异的铁物,且利用现有除铁器和金属探测器难以有效去除,特别是在强磁性矿物的破碎工序中除铁更是困难,这些铁物

  原矿的开采、铲装、运输和加工过程中总会混入大小不一、形式各异的铁物,且利用现有除铁器和金属探测器难以有效去除,特别是在强磁性矿物的破碎工序中除铁更是困难,这些铁物随原矿一起进入破碎机容易造成过铁现象。本文通过案例分享过铁对破碎机的损伤以及采取的处理措施。

过铁对破碎机的损伤

1.动锥衬板裂纹

破碎机频繁过铁容易造成破碎机动、定锥衬板裂纹,从而缩短衬板使用寿命,增加备件消耗。

2.损伤上、下架体止口配合面

  破碎机过铁容易造成上、下架体连接螺栓松动或剪断,导致上、下架体锥形接触面发生相对运动,损伤止口。当止口磨损造成上下架体问隙配合后,破碎机将无法正常运行,只有修复后才能重新使用。

3.偏心组件及止推轴承损伤

  破碎机过铁极易造成主轴与偏心铜套形成钢性嚣接触,相互摩擦,止推轴承错位运行,而导致偏心铜套、偏心衬套、下架体衬套和止推轴承烧损事故。

4.上架体中心孔磨损、裂纹

  破碎机过铁容易造成上架体衬套固定螺栓被剪断、上架体衬套松动、裂纹,导致上架体中心孔磨损或裂纹,以致上架体无法使用。

5.传动齿轮损伤

破碎机过铁瞬间传动齿轮啮合受到冲击,易造成打齿。

6.主轴横断及躯体裂纹

破碎机过铁瞬间,运行功率、压力急剧升高,排矿口放大,若铁物尺寸较大(如大块钻头、牙尖、条形衬板等)卡在破碎腔内不能自行排出,在持续的高功率和高压力下极易造成主轴横断及躯体裂纹。

圆锥破碎机过铁处理措施

1.过铁后快速检查设备

  破碎机运转过程中突然发出“咚咚咚”的金属撞击声、运行压力急剧升高或排矿口突然放大,表明破碎机发生了过铁,必须立即组织系统捡铁,防止细破循环过铁,同时快速检查破碎机。

  (1)快速通过显示屏检查破碎机功率、压力、油温及排矿口等运行参数是否正常;

  (2)快速检查上、下架体连接螺栓及止口有无松动;

  (3)快速检查油管有无泄漏,油箱仪表系统及自动控制系统有无报警信号;

  (4)停机检查安全联轴器剪切管有无剪断或位移;

  (5)破碎机因过铁停机,必须检查剪切管是否完好,查看破碎腔铁物是否排出,严禁立即重启,防止造成安全联轴器抱轴。

2.改进破碎机主润滑油温度保护系统

  当破碎机过铁时主轴受铁物挤压而偏斜,继续运转极易造成主润滑油温升高。该案例中破碎机油温保护原理为:当主润滑回油达到53℃时,发出报警(只在显示屏上显示,无声、光等信号提示,岗位不易察觉);当油温达到63℃时,破碎机自动保护停机。

  根据实践经验,当回油温度达到52℃时就会造成破碎机偏心铜套、偏心衬套、下架体衬套、止推轴承及主轴不同程度的龟裂和烧损。

对此,经过多次试验性改进,确定了最终改进方案:

  一是将破碎机主润滑油温保护报警值下调至49℃;

  二是增加给料输送带连锁装置,当油温达到49℃时,自动停止给料输送带,破碎机空转,若油温持续180S高于49℃,破碎机将自动保护停机;

  三是在岗位操作室内安装了声光报警器,当回油温度达到49℃时,报警灯闪烁,并发出清脆响亮的报警声,及时提醒岗位采取相应操作。改进后,5台破碎机偏心铜套、偏心衬套、下架体衬套及止推轴承消耗数量较改进前降低70%左右。

3.优化破碎机油温突然升高的操作方法

  当破碎机过较大尺寸铁物时,主轴和铜套发生硬摩擦,主润滑油温将从正常的45℃左右急速上升至48℃以上,此时必须立即采取以下操作:

  (1)手动停止给料输送带,让破碎机空负荷运行,达到速降主润滑油温的目的;

  (2)手动来回升高、降低主轴,使主轴与下架体铜套的硬接触点分离,避免油温继续升高;

  (3)当油温降低至46℃时,停止主轴电动机,让油温快速降低至43℃以下;

  (4)破碎机因油温高停机3-5min后,再次启动主电动机,空转破碎机,避免偏心铜套、偏心衬套及下架体衬套在高油温下发生粘连,抱死;

  (5)当油温降低至43℃以下后,连续空转破碎机810min,若油温低于45℃,则恢复正常生产,如果油温仍高于48℃,则继续重复2-4步骤操作。

4.下调破碎机过铁压力保护值

  破碎机安全联轴器上设有剪切管,当破碎机过铁时剪切管被剪断,立即停止主电动机,保护破碎机。其设计压力保护值为95-100MPa,但实践表明,破碎机过铁后,剪切管被剪断的概率非常小,起不到过铁保护作用,且容易造成安全联轴器抱轴、打齿等事故。

  根据调试经验,将中、细破的压力设定值固定为:中破调至6870MPa,细破调至7880MPa。这样既能起到过铁保护作用,又能确保设备在正常负荷下运行。

5.下调细碎圆锥破碎机负荷运行功率、压力释放值

  细碎圆锥破碎机主电动机功率为750kW,初装时,负荷运行功率、压力释放值分别为700kW7.0MPa

  在日常运行中,排矿口设置为18-21mm,正常运行功率为500580kW、压力为5.05.8MPa;当破碎机过铁时,瞬间运行功率达650800kW、压力达6.5-10MPa

  后来将负荷运行功率、压力释放值分别下调至600kW6.0MPa,动、定锥衬板使用寿命明显延长,且主轴躯体未有明显磨损。

6.优化上架体衬套安装方法

  上架体衬套安装在中心孔内,由8颗高强度螺栓固定在中心孔法兰上,在破碎机过铁时,上架体衬套固定螺栓容易被剪断而造成衬套松动磨损上架体中心孔。

  为此,在发现上架体中心孔磨损后,为确保上臂架衬套安装牢固,先在上架体衬套与中心孔接触面上涂抹工业修补剂再进行安装,螺栓紧固后,最后再在上臂架衬套与中心孔内壁问焊接加强肋加以固定,避免过铁造成破碎机臂架衬套松动而导致设备事故。

 通过加强圆锥破破碎机过铁保护,破碎机运行更加稳定,运行效率得到提高,极大地降低了破碎机备件消耗和使用成本。

 

 

 

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